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無(wú)錫SEW伺服驅(qū)動(dòng)器維修案例

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-06-28

(1)在61lA驅(qū)動(dòng)器側(cè),將Y軸伺服電動(dòng)機(jī)的測(cè)速反饋電纜與Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的測(cè)速反饋電纜互換。(2)在61lA驅(qū)動(dòng)器側(cè),將Y軸伺服電動(dòng)機(jī)的電樞電纜與Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的電樞電纜互換。(3)在CNC側(cè),將Y軸伺服電動(dòng)機(jī)的位置反饋/給定電纜與Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的位置反饋/給定電纜互換。經(jīng)過(guò)以上處理,事實(shí)上已經(jīng)完成了Y軸與Z軸驅(qū)動(dòng)器、CNC位置控制回路的相互交換。重新起動(dòng)機(jī)床,發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動(dòng)器Y上的報(bào)警燈不亮,而西門子伺服控制器維修伺服驅(qū)動(dòng)器Z上的報(bào)警燈亮,由此可以判斷,故障的原因不在驅(qū)動(dòng)器、CNC位置控制回路,可能與Y軸伺服電動(dòng)機(jī)及機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)有關(guān)。西門子伺服控制器維修根據(jù)以上判斷,考慮到該機(jī)床的規(guī)格較大,為了維修方便,首先檢查了Y軸伺服電動(dòng)機(jī)。在打開(kāi)電動(dòng)機(jī)防護(hù)罩后檢查,發(fā)現(xiàn)Y軸伺服電動(dòng)機(jī)的位置反饋插頭明顯松動(dòng);重新將插頭扭緊,并再次開(kāi)機(jī),故障現(xiàn)象消失。進(jìn)一步恢復(fù)伺服驅(qū)動(dòng)器的全部接線,回到正常連接狀態(tài),重新起動(dòng)機(jī)床,報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。BAUMULLER鮑米勒5000系列驅(qū)動(dòng)器P0205維修方法.無(wú)錫SEW伺服驅(qū)動(dòng)器維修案例

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科爾摩根伺服驅(qū)動(dòng)器故障原因分析及維修方法: 1、電壓太大 當(dāng)客戶在給驅(qū)動(dòng)器通電之前不檢查來(lái)自電源側(cè)的電壓時(shí),我們會(huì)看到很多情況。有很多電源具有可變電壓,如果使用錯(cuò)誤的電源,則會(huì)發(fā)生不良情況。例如,如果您有240個(gè)電壓輸入電源為電路提供20歐姆的電阻,則安培數(shù)將為12。通常,該電路只能處理該電流量。如果您使用相同的公式突然施加480伏,則電路中現(xiàn)在將有24安培,這是電流的兩倍。在大多數(shù)情況下,這將使您離開(kāi)****的組件。 宜興鮑米勒伺服驅(qū)動(dòng)器維修技巧德國(guó)BAUMDLLER鮑米勒驅(qū)動(dòng)器維修BUM60-12/24系列驅(qū)動(dòng)器常見(jiàn)報(bào)警P0202技術(shù)維修。

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伺服驅(qū)動(dòng)器維修要怎么處理,電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快。故障原因:無(wú)刷電機(jī)的相位搞錯(cuò)。處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位。故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在測(cè)試位置。處理方法:將測(cè)試/偏差開(kāi)關(guān)打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。處理方法:重新設(shè)定。電機(jī)失速。故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò)。處理方法:a.如果可能,將位置反饋極性開(kāi)關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)b.如使用測(cè)速機(jī),將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對(duì)調(diào)接入。c.如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的ENCA和ENCB對(duì)調(diào)接入。d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好。故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電。處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)地的。

檢查機(jī)床的伺服單元,當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí),其相應(yīng)伺服控制器上的H1/A報(bào)警燈亮,表示伺服電動(dòng)機(jī)過(guò)載。根據(jù)以上現(xiàn)象分析,故障可能是由于運(yùn)動(dòng)部件阻力過(guò)大引起的。為了確定故障部位,維修時(shí)將伺服電動(dòng)機(jī)與機(jī)械部件脫開(kāi),檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)械負(fù)載很輕,因?yàn)闄C(jī)床Y軸使用的是帶有制動(dòng)器的伺服電動(dòng)機(jī),初步確定故障是由于制動(dòng)器不良引起的。為了確認(rèn)伺服電動(dòng)機(jī)制動(dòng)器的工作情況,通過(guò)加入外部電源,確認(rèn)制動(dòng)器工作正常。進(jìn)一步檢查制動(dòng)器的連接線路,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器電源連接不良,造成制動(dòng)器未能夠完全松開(kāi);重新連接后,故障消失。臺(tái)達(dá)B2伺服驅(qū)動(dòng)器無(wú)顯示故障維修案例。

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西門子伺服電機(jī)無(wú)法返回原點(diǎn)的原因?qū)嵗治觯何鏖T子伺服電機(jī)無(wú)法返回原點(diǎn)的故障中與線路的損壞或是輸入電源都是有很大的關(guān)系,電壓過(guò)低時(shí)不****是會(huì)使電機(jī)運(yùn)行出現(xiàn)故障還會(huì)影響機(jī)器的啟動(dòng)。另外有些時(shí)候伺服電機(jī)的外部環(huán)境會(huì)導(dǎo)致機(jī)器內(nèi)部的零件損壞。像我去年8月份時(shí)遇到的一個(gè)客戶當(dāng)時(shí)是去現(xiàn)場(chǎng)維修一臺(tái)貝加萊的伺服電機(jī),當(dāng)時(shí)那個(gè)客戶的工廠也是被水浸泡了,這臺(tái)伺服電機(jī)剛好是在一樓老的生產(chǎn)車間,并且工人對(duì)機(jī)器的保養(yǎng)與運(yùn)用并沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn),只是將機(jī)器內(nèi)部的水清理干凈后便開(kāi)機(jī)使用了。這一開(kāi)機(jī)可好,只聽(tīng)到嘣的一聲機(jī)器的主板炸毀包括連接主板線路全部損壞還有很多的小零件了報(bào)廢掉了,可是讓在場(chǎng)的工人嚇壞了一個(gè)小小的失誤導(dǎo)致這么大的損失。發(fā)那科伺服驅(qū)動(dòng)器維修,伺服放大器維修,伺服器維修,修不好不收錢。揚(yáng)州英威騰伺服驅(qū)動(dòng)器維修方法

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西門子伺服控制器維修單元經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展的里程碑:1.傳統(tǒng)伺服單元,由驅(qū)動(dòng)器、伺服控制器和伺服電機(jī)組成;2.西門子伺服控制器維修現(xiàn)代伺服單元,將驅(qū)動(dòng)器和伺服控制器集成為整體;3.西門子伺服控制器維修面向未來(lái)的伺服單元,進(jìn)一步將驅(qū)動(dòng)器、伺服控制器和伺服電機(jī)集成為伺服一體機(jī)。 ??在這里主要介紹一下第三個(gè)階段西門子伺服一體機(jī),西門子伺服控制器維修的主要特點(diǎn)是:高密度、體積小、適于網(wǎng)絡(luò)控制和具有更高的可靠性。西門子伺服控制器維修內(nèi)含:控制器內(nèi)核和功率驅(qū)動(dòng)器內(nèi)核,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口與外部建立,西門子伺服控制器維修既能自主運(yùn)行又能受控于網(wǎng)絡(luò),能以分布式形態(tài)構(gòu)成任意復(fù)雜的大型精密控制系統(tǒng)。無(wú)錫SEW伺服驅(qū)動(dòng)器維修案例